1、簡述
本機(jī)器設(shè)備一共有三臺生物質(zhì)氣化爐,每臺氣化爐有四臺加工工藝天然氣燒嘴,其燒嘴冷卻循環(huán)水進(jìn)出口貿(mào)易管道均采用金屬材料包塑軟管對接,提升了維修輸出功率,該高壓膠管運(yùn)行必然周期時(shí)間后,發(fā)作泄漏狀況,不容樂觀限定生產(chǎn)。金屬材料包塑軟管規(guī)范DN50mm、PN10MPa、壁厚約4mm、長短3m一共有24根,波紋管按照GB/T14525—1993制做,應(yīng)用原料包括:松套法蘭304、接受304、絲網(wǎng)1Cr18Ni9、波紋管0Cr18Ni9。波紋管內(nèi)物質(zhì)為脫生理鹽水,管內(nèi)為空氣,波紋管外衣有絲網(wǎng),尾部與接受電焊焊接,但波紋管和接受電焊焊接位置沒有有用維護(hù)保養(yǎng),工作溫度為常溫下,工作工作壓力為2.1MPa。波紋管、絲網(wǎng)和接受的對接構(gòu)造見下面的圖,
2、金屬材料包塑軟管毀壞緣故分析:
1)環(huán)境因素,馬氏體對氯離子含量的應(yīng)力腐蝕較為靈巧,而高壓膠管在潮濕環(huán)境空氣下工作有氯離子含量造成應(yīng)力腐蝕無效的也許,由于氯離子含量造成塑料網(wǎng)袋剛絲發(fā)作許多的點(diǎn)浸蝕坑和應(yīng)力腐蝕裂開,非常多的剛絲發(fā)作裂開,一部分剛絲發(fā)作點(diǎn)蝕坑而造成有用橫截面減少。剩余剛絲的抗壓強(qiáng)度不能接納波紋管的氣體壓力而負(fù)載扯斷,導(dǎo)致絲網(wǎng)發(fā)作大范疇裂開,造成內(nèi)部結(jié)構(gòu)波紋管奪去絲網(wǎng)的維護(hù)保養(yǎng)和徑向伸展的拘束,波紋管遭受過多坎坷,在波紋管與短接受電焊焊接的薄弱處發(fā)作負(fù)載而裂開。剛絲上的氯離子含量來自潮濕的含許多氯離子含量的空氣,氯離子含量造成剛絲發(fā)作許多的點(diǎn)浸蝕坑和應(yīng)力腐蝕裂開。
2)材料的鍛練品質(zhì)、分配情況不切合規(guī)定。通過分析絲網(wǎng)的成份與金相,標(biāo)出這批絲網(wǎng)的剛絲不歸入產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)中的1Cr18Ni9,Cr成分稍低,Ni成分顯著稍低,Mn成分較高。雖剛絲的金相分析標(biāo)出是歸入馬氏體單項(xiàng)工程分配,但這些成份的既不歸入常見的Cr-Ni馬氏體,歸入非基本型的;波紋管的原料為0Cr18Ni9,即304,波紋管本身包括管端電焊焊接均未看到有氯離子含量應(yīng)力腐蝕狀況,實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)證明,波紋管在與塑料網(wǎng)袋同樣的外部條件中沒有發(fā)作應(yīng)力腐蝕裂開。
3)電焊焊接因素,電焊焊接處存有不容樂觀缺陷,將更加推動裂痕的發(fā)作和拓展。波紋管外表面,斷裂面一部分受捏揉擦破,核心有一明確的滲碳體松散斑區(qū),波紋管電焊焊接品質(zhì)欠好,有出氣孔、滲碳體松散缺陷,使壁厚的有用總面積減少。
3、防止方法
1)為A處理高壓膠管的應(yīng)力腐蝕無效問題,認(rèn)為將絲網(wǎng)原料由1Cr18Ni9改成UNS434金相組織,波紋管本身原料由0Cr18Ni9改成UNS316,資猜出含Mo可以抵抗電偶腐蝕,應(yīng)力腐蝕裂開的發(fā)作與進(jìn)行也較遲緩;一起嚴(yán)控波紋管電焊焊接品質(zhì),加強(qiáng)波紋管和接受電焊焊接位置有用維護(hù)保養(yǎng),隨后可有用避免機(jī)器設(shè)備操作過程中遭受毀壞。
2)應(yīng)塑造波紋管按時(shí)檢查規(guī)則,對悉數(shù)塑料軟管均開展檢查,查詢斷絲情況是檢查的關(guān)鍵點(diǎn),如決策絲太多,視情況開展打壓試驗(yàn)或更換。
4、功效
采取以上方法,現(xiàn)機(jī)器設(shè)備A負(fù)載運(yùn)行,各運(yùn)轉(zhuǎn)主要參數(shù)比較穩(wěn)定,均切合加工工藝總體目標(biāo),A可以令人滿意生產(chǎn)要求,為企業(yè)“安、穩(wěn)、長、滿、優(yōu)”運(yùn)行確立了穩(wěn)固的根基。